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简述2#1500m3h制氧机组的改进、修理、试车

发布日期:2013-09-10 来源: 中国压缩机网 查看次数: 76
核心提示:      空分冷箱型钢立柱部分断裂,上、下塔钢支座被部分炸断。冷箱面板,北面向内凹陷变形较严重,西面有部分向内凹陷变形。上塔部分凹陷变形。由于冷箱的变形,安装于冷箱上的多数阀门变形、砸坏,造成塔内管道随之变形损坏。膨胀机油箱毁坏严重。1#空压机电机烧坏,空压机被砸部分损坏。厂房外筒体容器有不同程度压扁变形。厂房内各种管道基本损坏。从现场情况分析,主爆炸点位于车间一层,冷箱北面,即液氧泵冷箱以北、膨胀机油箱以南区域,为塔外爆炸。  恢复生产方案事故发生后,受钢的邀请,我院派出氧站设计专业人员赶到现场
  

  空分冷箱型钢立柱部分断裂,上、下塔钢支座被部分炸断。冷箱面板,北面向内凹陷变形较严重,西面有部分向内凹陷变形。上塔部分凹陷变形。由于冷箱的变形,安装于冷箱上的多数阀门变形、砸坏,造成塔内管道随之变形损坏。膨胀机油箱毁坏严重。1#空压机电机烧坏,空压机被砸部分损坏。厂房外筒体容器有不同程度压扁变形。厂房内各种管道基本损坏。从现场情况分析,主爆炸点位于车间一层,冷箱北面,即液氧泵冷箱以北、膨胀机油箱以南区域,为塔外爆炸。

  恢复生产方案事故发生后,受钢的邀请,我院派出氧站设计专业人员赶到现场,协助@钢尽快恢复制氧机的生产,以将因制氧站燃爆事故造成的炼钢等损失降低到*低。根据现场情况,本着快速、安全、节省的原则,确定如下恢复方案:首先对损失较小的2#1500m3h制氧机组进行改造、检修、试车。

  (1)外接管线(低压氧、低压氮、中压氧、中压氮)改道重新设计安装,并与3200m3h制氧机管线联通,并在厂房内预留好接口,以便与将恢复的1#1500m3h制氧机组相应管道连接。

  (2)由于高压配电室塌毁,在2#1500m3h制氧机组辅跨另选房间作临时高配室,电源也由于变压器室的损坏改从3200m3h制氧机组引入作临时电源。

  (3)将部分受损坏的仪表更换、维修。

  (4)对2#1500m3h制氧机所在厂房进行鉴定。由于厂房立柱均向南偏移25cm(以10m标高处测量),对行车作限制使用。对2#1500m3h制氧机组厂房作危房处理,加强监测,限制使用年限。

  (5)液氧排放系统由原地坑(通过厂房沟管)排放,改为热空气引射高空排放。

  (6)将膨胀机油箱排油烟管道接好,使油雾能完全排至室外。

  (7)对2#1500m3h制氧机组进行调试,包括2#空压机与3#、4#氧压机的单机试车、检测。

  (8)柱线原敞开厂房端部用镀锌铁皮临时遮封,以避免雨水进入和1#1500m3h制氧机组恢复施工时对2#1500m3h制氧机组产生干扰。经过以上主要工作,2#1500m3h制氧机组已于8月31日正常运转。

  

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